本文目錄一覽:
- 1、圓盤式刀庫機械臂卡住轉不動怎么回事
- 2、加工中心老是卡刀怎么處理,
- 3、三菱加工中心m70系統換刀,機械臂拉不下來刀是怎么回事?
- 4、為什么加工中心的機械臂電機在更換軸承后,重新裝上就出現換刀卡的毛病...
圓盤式刀庫機械臂卡住轉不動怎么回事
手動將銑刀沿X方向靠近工件被測邊移動,直至銑刀剛好切割工件材料;保持X、Y不變,沿+Z方向提升Z軸,將X軸的相對值設為零。
要么是實時監測其高度的。手臂回轉升降機構就是機械臂在升降的同時也可以旋轉的 手臂伸縮機構是機械臂伸出和縮回的 伸縮位置檢測器作用基本等同于升降位置檢測器,只是測量對象換了。
看看能不能手動先把刀給拆下來 2看下報警說明書,按書上的辦法執行指令來控制換刀臂,讓它回去。3去機臺后面電控箱內看看哪個閥是控制刀臂的,手動按控制閥,讓刀臂回去。
應該是刀臂的信號沒有到位,可以檢查刀臂狀態感應器有沒松動或線路接觸不好,當然可以看PMC查找故障更快捷。
根據查詢中國機械網顯示,有以下三種原因:刀盤電機、進刀電機、退刀電機相序相反,需要調整電機接線相序。進刀到位、退刀到位的信號檢測線路有問題,需要調節進刀、退刀感應開關位置,如損壞的更換。
我增加也遇到過這種情況,是主軸上的氣缸行程開關壞了,才出現這種情況的。需要更換主軸拉住拉釘的那個氣缸的行程開關,因為它失去了感應作用。
加工中心老是卡刀怎么處理,
首先,你可以檢查刀具是否磨損或者不正確安裝。如果刀具已經磨損,那么可能需要更換新的刀具。確保刀具正確安裝,緊固好刀片和刀柄,以免在機器運行時松動。另外,還有可能是加工中心的刀具插入系統存在問題。
加工中心法蘭克系統換刀時卡刀可以把換刀電機上的剎車松了,用扳手擰電機上的旋扭,使機械手回到正確位置。
打開電器柜把幾個KA互換一下,刀套否處于下降位置,若是,請手工復位(刀庫跟主軸的鈑金之間),打刀缸是否歸位,打刀缸的上行程開關要壓到 還有就是機械手是否在原點上,看刀庫上的信號燈是都正常。
才能敲下來。擦干凈主軸內孔,刀柄生銹的話,用紗布擦掉銹跡,然后加點潤滑油擦一擦,最后用干凈的布擦干凈,再試試,應該會好點。不要把刀柄留在主軸上過夜,如果沒夜班的話,不然第二天早上非常難取下。
立刻按急停鍵,然后彈起急停鍵,觀察刀具是否嵌入工件內,如果刀具未嵌入工件內,直接在手動方式下,把刀具移出工件,然后重新安裝刀具,如果刀具已經嵌入工件,夾緊刀具之后,主軸點動,然后再按上面的方法操作。
這是加工中心發生的卡刀現象,建議你使用快捷功能里面的轉塔恢復命令,按照提示進行操作即可。
三菱加工中心m70系統換刀,機械臂拉不下來刀是怎么回事?
1、加工中心機械臂換刀刀具不垂直。刀套動作位置錯誤,氣缸故障。刀臂夾不緊刀,發生掉刀。主軸拉芯打不開,刀取不下來。刀臂位置錯誤,不能剎車定位。
2、掰不動是沒松開那個剎車吧,實在不行手按一下對應的機械手的接觸器,讓電來轉那個馬達,不過記得松手快點哦,要不看好戲了。
3、三菱系統加工中心G指令:M70自動刀具建立。M71刀套向下。M72換刀臂60°。M73主軸松刀。M74換刀臂180°。在MDI狀態下把K4和K5的參數改為1,然后在手動狀態下按啟動鍵。它可以分步完成換到動作。
4、檢查連接電機軸及蝸杠聯軸器松動情況,可緊固聯軸器上的螺釘。使用刀具是否超重,一般刀具質量不得超過規定值。刀位編碼用組合行程開關,接近開關等元件損壞,接觸不好或靈敏度降低,這種情況必須更換損壞元件。
為什么加工中心的機械臂電機在更換軸承后,重新裝上就出現換刀卡的毛病...
絲桿跟絲套的可能有問題 要么就是軌道間隙沒有有調好。或者說二邊軸承裝的不同心不在同一條軸線,就是絲桿跟軌道沒有在同軸線。
更換I/O板上的輸入點并做好參數設置,修改PLC程式。換刀故障原因:氣壓不足。松刀按鈕接觸不良或線路斷路。松刀按鈕PLC輸入地址點燒壞或者無信號源(+24V)。松刀繼電不動作。松刀電磁閥損壞。
法蘭克系統的換刀卡住可能會導致報警2027,這是由于在刀具換件時,在釋放位置時發生了故障,因此可以檢查看看哪里出現了錯誤。首先,檢查刀具是否沒有正確地附著在夾具上。如果沒有,請將其安裝正確。
你給的信息太少,沒法答復,你按復位鍵是在那個換刀動作時按的,扣刀還是放刀,也就機械臂運動到什么位置時你按的復位鍵。1063報警,是機床廠自己編的報警信息,報警號后面應該有機床廠編的報警信息。
呵呵,換刀機構很多種,不同的機構不同的處理方式。要是有手動單步指令,那就用指令完成換刀動作,要是沒有,那就手動油缸使刀具到達安全位置或者取下。要是只是電機帶凸輪機構,那就板電機軸。
其原因可能是刀庫電機熱保護器動作,或抱閘沒有打開,或刀盤傳動太沉等,可 檢查電柜中的熱保護是否跳閘,若電氣正常,可能是機械傳動出現故障。